第416章 技術難度(百萬字的四輪新書推薦,離譜加1)(第2頁)
歷史上,斯貝發動機被仿製成功後結果可想而知,作為斯貝mk202發動機的仿製品的渦扇-9發動機,其性能在這30年裡已經嚴重落後,與世界發達國家的主力戰機發動機差了兩代技術,所以生產出來的渦扇-9發動機最後也只裝配到了殲轟-7(飛豹)上,再沒有其它機型使用。
但是,在這一世卻出現了一些改變。
當初在設計生產殲-7g前,葉明曾找到西飛,雖說沒有達成合作,但他還是順手給了西飛一臺“崑崙”(原米格25的d30f6發動機)雙轉子渦扇發動機和技術手冊。
作為殲轟-7的生產單位,西飛自然和為殲轟-7生產(仿製斯貝)發動機的西安航空發動機廠來往甚密,他們拿到手的“崑崙”雙轉子渦扇發動機在地面測試成功後,立刻就連同發動機的製造技術圖紙一起交給了西安航空發動機廠。
這也改變了西安航空發動機廠的研究計劃,面對久久未能仿製成功的斯貝mk202發動機,“崑崙”雙轉子渦扇發動機的技術圖紙都將生產所需材料、製造流程都寫的清清楚楚了,這可比從零開始仿製斯貝mk202發動機簡單多了。
西安航空發動機廠如獲至寶,立刻放下了手頭的工作,將生產改進“崑崙”雙轉子渦扇發動機提上日程。
這次來哈飛前,葉明跟西安飛機制造廠和西安航空發動機廠都聯繫過,可惜他們正在準備殲轟-7的試飛,短時間內沒法抽出人力來幫葉明生產t55-l-11發動機,葉明只能暫時放下尋找發動機廠代工的念頭,打算擼胳膊挽袖子自己上了。
tta—3bm渦軸發動機結構緊湊,整體鑄件集油路、氣路於一體。
發動機渦流機匣內部集成度很高,型腔複雜、薄壁窄槽,不同部位壁厚差異大,有的部位壁厚特別薄,製造難度非常大。
僅渦流機匣一部分,就由120個零件、160條焊縫、4層多腔體焊接而成,其焊接點變形度高,對焊接工藝要求極高。
零件生產倒是不算難,如今國內的五軸數控機床並不少,即便是哈飛,也有兩臺國產五軸數控機床,在技術工人的操作下,他們早就將合格的大小零部件都生產了出來,但是在焊接各種零件材料時卻犯了難。